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基于现场通信方式向西门子PLC发送实时位置数据的方法--ABB机器人
发布时间:2020-04-26        浏览次数:538        返回列表
        在ABB机器人系统集成项目中,很多时候由于控制需求,我们需要对机器人的实时位置进行监控,这样就需要机器人向主控系统实时发送当前位置数据。

        对于不同的主控系统,机器人发送当前位置数据的方式也多种多样。如果使用PC机作为上位机来读取机器人实时位置信息,那么我们就可以通过使用IRC5 OPC Server来读取机器人位置数据,然后再发送给PC上位机;当然,也可以通过PC SDK对机器人控制器进行二次开发,然后通过PC Interface选项,直接读取控制器中机器人的位置信息。如果是使用PLC作为上位机来读取机器人实时位置信息,那么我们就可以通过工业现场通信,如ProfiBus、ProfiNet、DeviceNet等,然后使用ABB机器人内置的数据处理指令编写实时位置数据发送程序,来实现机器人位置数据的发送。

        本期,就来为大家介绍一下ABB机器人通过现场通信形式,向西门子PLC发送实时位置数据的方法。

       ABB机器人传输实数数据的方式大致可以分为两种:一、使用模拟量输出信号传输实数数据,由于模拟量信号自身抗干扰性能差,并且需要加装价格昂贵的模量信号扩展模块,因此,在传输大量的实数数据的场合中,一般很少使用模拟量信号;二、使用组输出信号传输实数数据,组输出信号不仅可以通过加装价格相对低廉的数字量I/O信号扩展模块实现,也可以通过加装现场通信模块的方式实现。本例,使用第二种方式,通过ProfiBus现场总线通信的形式来传输机器人当前位置数据。

       由于机器人当前位置数据都是32位的单精度实数类型,所以,我们定义的每一个组输出信号长度也应该是32位。

ABB机器人

中断子程序编写
       创建中断子例行程序,并在其中编写读取机器人当前位置x、y、z坐标数据程序。由于ABB机器人系统中使用四元数形式表示TCP绕相应坐标轴的旋转角度,因此,这里需要使用EulerZYX指令将以四元数形式表示的角度数据转换为欧拉角形式表示的旋转角度数据。完整的中断子程序代码如下所示。

ABB机器人编程

运行测试
       在PLC中进行组态编程,然后运行机器人,同时对PLC中相应的数据寄存器进行监视,可以看到机器人的实时位置数据已经发送过来了,并且每隔0.5s刷新一次。西门子老版本的PLC实数数据的高低位字节顺序与ABB机器人的实数数据的高低位顺序是相反的;新版本的PLC,小编还没有测试过,若是使用新版本的PLC,测试时可以注意一下。如果高低位字节顺序是一致的,那么只需要把发送机器人当前位置数据子例行程序中的数据移位程序删除即可。对于三菱PLC、欧姆龙PLC或是其他品牌的PLC,读取机器人当前位置的程序都是类似的,感兴趣的小伙伴可以自己测试一下。

 

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